某煤矿开采B4煤层,煤层厚度0.1-3.06m,平均厚度2.1m,煤层倾角5°~3O°,属高瓦斯矿井,煤层容易自燃,自然发火期1~3个月。回采工作面结束后用黄土打密闭,由于顶板破碎,施工密闭过程中无法进行棚顶掏槽,密闭质量差。对于类似情况,其他矿井多采用喷浆加固密闭。泉南煤矿由于矿井自身条件限制,无法喷浆处理,给密闭管理带来难题。根据泉南煤矿顶板、底板岩性特点,经过多年的摸索,对密闭处巷顶进行注水注浆湿润处理,利用岩性吸水膨胀特点,让密闭段巷道越压越紧;同时,水泥浆充填岩层裂隙,从而达到密闭不漏风的效果,消除矿井采空区煤层自燃隐患。
一、以往密闭施工方法
回采工作面上下顺槽断面为4.1㎡。以前工作面结束后,在工作面上下顺槽距措施巷口6~8m处打厚度为2m黄土、木板密闭,两帮掏槽0.5m深,巷顶不掏槽,巷顶用黄土垒实垒紧。因巷顶破坏护顶煤、顶板矸子无休止冒落,常冒落2~5 m 高。密闭施工后,随着密闭黄土中水分风干,巷顶漏风,漏风量达2.0~2.5?/min;密闭顶上检测到一氧化碳气体,含量在3×10(-5)~6×10(-5);温度高出井下正常温度5°~l0°,最高温度达36°。为确保安全,在外面补打一道密闭,随着密闭黄土中水分风干,巷顶又漏风,多次反复进行,仍难杜绝采空区煤层自燃现象发生。
二、泉南煤矿顶、底板岩性特点
泉南煤矿B煤层顶板多为泥质粉砂岩、粉砂岩,厚2~6m,薄~中厚层状,性脆易碎,容易风化,属极易脱落的顶板;局部地段煤层之上有一层含炭或炭质泥岩伪顶,厚度约0.20 m,松软,随采随落。在采掘过程中如果未留有护顶煤,或护顶煤破坏,常造成巷道顶板脱落,空顶增加,煤巷压力大。
B4煤层底板以粘土岩或粉砂质粘土岩为主,多数地段见含炭质泥岩伪底。底板岩性致密、完整、块状、性软,手掰易断,吸水膨胀,井下巷道中常见底鼓,产生的压力造成支架变形、断裂,巷道易损坏。
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三、注水注浆密闭施工方法
2002回采工作面于2O08年4月上旬结束,率先对密闭实施注水注浆试验。
(1)加工好注浆管,管接头连接,1m1根。第1根管子为尖形,并钻直径5~7mm孔(见图1)。
(2)回采工作面结束后,在工作面上下顺槽距措施巷8m处进行密闭施工。先用坑木替换金属支架,清除杂物、浮煤,见底板并加固巷道。
(3)木板密闭,木板厚度30mm,中间筑黄泥。密闭布置见图2。从里往外依次为:挡水墙(高40mm)、木垛一个(1-8m长)、密闭(厚度2m)。
(4)施工密闭前,在密闭位置中点向巷顶插4根直径25mm钢管,接头联接,长度4~5m,视顶板松动而定,管子呈扇形布置,垂直顶板略向工作面方向倾斜3°~ 5°,如棚顶很破碎,在管子外面用堵头套好用大锤人工冲击打进,如果护顶煤完好,顶板未破坏,则用电煤钻打眼,插管子后用水泥、棉布封孔,完工后用软管及三通连接,2根1组,然后用软管连接引出。对两帮掏槽,用黄土构筑密闭,黄土要垒紧垒实,不能留有空隙(见图3)。
(5)最后在密闭外打木垛1个,木垛外0.5m处筑400mm 高的挡水墙。
四、密闭注浆
采用泥浆泵进行定量注水注浆。泥浆泵型号TBw-50/1.5,最大工作压力1.5MPa,用切去顶盖的圆柱油桶(容积0.22m)做泥浆池。每次都必须对4根管子进行注水,先注中间管子,后注两侧管子,每2根注水0.20?。隔5天后按上述要求再注一次水。再过一周后注双液浆,其配比为:水玻璃:水泥:水=1:l.5:1O,每2根管子注0.3?双液浆。
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五、密闭管理
注水注浆工作由专人操作,并建立台帐。每7天对密闭检查一次,分析密闭内外瓦斯等参数变化情况(见表1)。采用注水注浆密闭后,经检测,漏风量为0.8m/min,随着时间推移,漏风量日渐减少,密闭外面瓦斯明显升高,最高时达5.5。
六、结语
密闭经过一个多月的管理,因巷道顶、底板吸水膨胀,密闭巷道处越压越紧,岩性裂隙及密闭缝隙被水泥浆充填,从而完全达到密闭效果,试验取得成功。泉南煤矿然后对204、203等采煤工作面两道密闭注水注浆湿润处理,效果也非常好,至今全矿井下所有采空区及密闭均未出现高温和自燃情况。
作者简介:
尹春恒(1965-),男,江西宜春人,大专学历,工程师,现为江西八景煤业公司泉南煤矿总工程师。